生物質(zhì)燃燒機(jī)在中小型煤粉鍋爐中的應(yīng)用 |
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鄭州達(dá)冠節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司
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生物質(zhì)燃燒機(jī)在中小型煤粉鍋爐中的應(yīng)用 摘要:以中小型煤粉鍋爐為研究對象,考察分級燃燒技術(shù)在HC-266/9.8-YMI型鍋爐低氮燃燒改造中應(yīng)用情況。在爐膛下部采用WR型生物質(zhì)燃燒機(jī)形成主燃區(qū),控制該區(qū)域過量空氣系數(shù)d為0.85~0.9:在爐膛上部加裝兩層分離式火上風(fēng)(SOFA)形成燃燼區(qū),燃燼風(fēng)率約為200/c,.從而實(shí)現(xiàn)分級燃燒。此外,結(jié)合改造后鍋爐燃燒調(diào)整試驗(yàn),在80%及95%鍋爐負(fù)荷下,著重考察爐膛與風(fēng)箱壓差、氧量、配風(fēng)方式及制粉系統(tǒng)投運(yùn)模式等運(yùn)行因素對鍋爐NO,排放量的影響,明確鍋爐運(yùn)行方式,、結(jié)果表明:爐膛與風(fēng)箱壓差維持在1 500~1 800 Pa,氧量控制在3.5%附近,并采用縮腰型配風(fēng)方式,可使該爐在單磨運(yùn)行時,NO。排放量降低至346.4 mg/m3;而在雙磨運(yùn)行時,NO。排放量降至387.4 mg/m3。改造后,NO。減排,、 我國大氣環(huán)境污染問題日益嚴(yán)峻,國內(nèi)有關(guān)部門頒布實(shí)施了更加嚴(yán)格的火力發(fā)電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)( GB13223-2011).其對火力發(fā)電廠NOx排放值提出了更加嚴(yán)格的要求.為滿足減排要求,國內(nèi)各發(fā)電企業(yè)紛紛采取減排措施.通常先在爐內(nèi)進(jìn)行低氮燃燒改造,進(jìn)行初步減排.然后再建設(shè)煙氣脫硝裝置(SCR).進(jìn)行尾部脫硝。這不僅實(shí)現(xiàn)了合規(guī)的N0,排放指標(biāo),同時因爐內(nèi)低氮燃燒,使尾部脫硝裝置進(jìn)口煙氣中NOy含量大大降低,減少了尾都脫硝裝置的初投資及運(yùn)行費(fèi)用。這使低氮燃燒改造技術(shù)在大型火力發(fā)電企業(yè)中獲得了廣泛認(rèn)同。 但需要注意的是.目前國內(nèi)為數(shù)眾多的冶金企業(yè)自備電站及熱電廠中.尚存在大量在役的中小型43節(jié)能與環(huán)保:低氦燃燒改造技術(shù)在中小型煤粉鍋爐中的應(yīng)用煤粉鍋爐。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計[1-2].鍋爐容量小于410 t/h的煤粉鍋爐高達(dá)26%.由于其裝備技術(shù)水平較低,特別是低氮燃燒技術(shù)在該領(lǐng)域尚未引起足夠重視,使得中小型煤粉鍋爐的NO。排放水平普遍超標(biāo)[3】。同時,業(yè)內(nèi)針對中小型煤粉鍋爐的低氮燃燒改造的應(yīng)用與研究更是鮮見報道.有鑒于此,本文將結(jié)合某熱電公司1*爐的低氮燃燒改造經(jīng)驗(yàn)對低氮燃燒技術(shù)在中小型煤粉鍋爐中的應(yīng)用情況予以詳細(xì)介紹。 1 設(shè)備概況 某熱電公司1*鍋爐由哈爾濱鍋爐廠設(shè)計制造.型號為HG-266/9.8-YMI型,鍋爐采用中儲式制粉系統(tǒng),四角切圓燃燒,單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、倒U型露天布置、全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu),為高溫高壓自然循環(huán)汽包爐。鍋爐具體設(shè)計參數(shù)見表1. 表1 鍋爐設(shè)計參數(shù) 連續(xù)蒸發(fā)量/t.h 主蒸汽壓力/MPa 主蒸汽溫度/℃ 給水溫度/℃ 冷風(fēng)溫度/℃ 排煙溫度/℃ 熱風(fēng)溫度/℃ 燃料消耗量/kg.h-l 鍋爐效率/% 本文以鍋爐近年來實(shí)際燃用的煤種作為低氮燃燒改造設(shè)計的煤質(zhì)依據(jù).詳細(xì)的煤質(zhì)分析見表. 表2設(shè)計燃料 2 改造方案 針對該型煤粉鍋爐結(jié)構(gòu)特點(diǎn),以分級燃燒技術(shù)為基礎(chǔ),優(yōu)化爐內(nèi)配風(fēng),重新醌置各級生物質(zhì)燃燒機(jī),采用R寬調(diào)節(jié)比低氮生物質(zhì)燃燒機(jī)及SOFA生物質(zhì)燃燒機(jī)更換舊火嘴,實(shí)現(xiàn)爐內(nèi)分級燃燒,從而實(shí)現(xiàn)降低NO。排放量的目標(biāo),改造方案詳述如下。 2.1 改造機(jī)理 分級燃燒[4J的核心機(jī)理在于將燃燒所需要的熱風(fēng)沿爐膛高度方向分級送入,從而在爐內(nèi)依次形成主燃區(qū)、還原階段及燃燼區(qū)三個燃燒反應(yīng)區(qū)域.即在主燃區(qū),控制空氣系數(shù)ce=0.85~0.9.在此條件下將燃料送入爐內(nèi)燃燒并生成NO。。隨后含NO。的煙氣沿爐膛上升至爐內(nèi)的還原階段,此時因其處于oKl條件下的強(qiáng)還原性氣氛,使已生成的N0,在遇到烴根CH。和未完全燃燒產(chǎn)物CO、H:、C和C,。H。,時,會發(fā)生N0。還原反應(yīng),這樣就把主燃區(qū)產(chǎn)生的NO,還原成N,。同時,由一定比例的熱風(fēng)從爐膛上部送入而形成的燃燼區(qū)將保證在主燃區(qū)中生成的未完全燃燒產(chǎn)物得以燃燼. 2.2改造措施 依據(jù)上述基本原理.采取重新布置新型的WR低氮煤粉生物質(zhì)燃燒機(jī),加裝分離式火上風(fēng)(SOFA)等技術(shù)手段.以此實(shí)現(xiàn)爐膛縱向上的燃燒區(qū)域劃分. 具體改造措施詳述如下. (1)采用WR型低氮生物質(zhì)燃燒機(jī)[5-7]。中小型煤粉鍋爐燃燒系統(tǒng)多采用雙通道自穩(wěn)武生物質(zhì)燃燒機(jī)或均等配風(fēng)火嘴,設(shè)計理念老1日,不利NO。排量控制。有鑒于此,本文在標(biāo)高12 919 mm、12 304 mm及11 454 mm處采用WR型低氮生物質(zhì)燃燒機(jī)替換老舊火嘴.因該型生物質(zhì)燃燒爐噴嘴設(shè)計有“V”形擴(kuò)流錐,可形成穩(wěn)定回流區(qū),卷吸高溫?zé)煔,加熱火炬根部,?qiáng)化燃燒。同時,其具有一定濃淡分離效果,故可在一定程度上減少熱力型NO。和燃料型NO。生成量。WR型低氮生物質(zhì)燃燒機(jī)噴嘴結(jié)構(gòu)見圖2. (2)采用同心圓燃燒系統(tǒng)。將原燃燒系統(tǒng)中的上、中、下三層二次風(fēng)改造為偏置風(fēng)噴嘴,即CFS噴嘴.借以形成“風(fēng)包粉”的燃燒格局,使得爐膛水冷壁四周形成氧化性氣氛,改變水冷壁附近灰渣結(jié)焦?fàn)顩r,減輕爐膛結(jié)焦傾向. 同時,需要指出,“風(fēng)包粉”的燃燒格局實(shí)際上是濃淡分級燃燒.濃煤粉氣流是富燃料氣流.含氧量少.燃燒過程中由于著火穩(wěn)定性得到改善,使揮發(fā)分析出速度加快,同時造成揮發(fā)分析出區(qū)域缺氧.使已形成的NO。與中間產(chǎn)物NH,反應(yīng)生成N:,并使NH.與其它N|L反應(yīng),從而達(dá)到降低N0,排放的目的。淡煤粉氣流是貧燃料燃燒,由于空氣量偏大.使燃燒溫度降低,抑制了熱力型NO,的生成,而且在火焰缺氧的條件下,含氮基團(tuán)和NO、H反應(yīng)生產(chǎn)N,分子,燃料型NOx生成量也將減少[4]. (3)三次風(fēng)的處理.考慮到該爐采用中儲式制粉系統(tǒng).其產(chǎn)生的乏氣作為三次風(fēng)被送入鍋爐燃燒.因三次風(fēng)尚含有10%~15%的細(xì)粉,故未避免改造后主燃區(qū)壁面熱負(fù)荷過高而引起結(jié)焦,本文將三次風(fēng)由原標(biāo)高14 189 mm提高至15 500 mm,且將其圓形噴口改造為帶有周界風(fēng)的方形噴嘴.借以提高三次風(fēng)工作可靠性. (4)增設(shè)介離式火上風(fēng)(SOFA生物質(zhì)燃燒機(jī))。在爐膛標(biāo)高19 500 mm和17 500 mm處分別增加一層SOFA生物質(zhì)燃燒機(jī).將部分熱風(fēng)由爐膛上部分級供入.使主燃區(qū)實(shí)際空氣量與理論空氣量的比值由原來僅:1.2變?yōu)閏e=0.85~0.9。此外,SOFA生物質(zhì)燃燒機(jī)噴口可以垂直擺動+30。.水平擺動+15。,即可根據(jù)鍋爐運(yùn)行狀態(tài)對噴口角度適當(dāng)調(diào)整以此合理組織燃燒。 (5)生物質(zhì)燃燒機(jī)主要設(shè)計參數(shù)的選擇。因該爐投運(yùn)多年,實(shí)際所用燃煤已偏離原設(shè)計要求,故需要根據(jù)實(shí)際所用煤種的燃料特性.重新選擇爐內(nèi)各級配風(fēng)的設(shè)計參數(shù)。生物質(zhì)燃燒機(jī)設(shè)計參數(shù)具體見表3。 s注:以鍋爐實(shí)際運(yùn)行平均值為設(shè)計基準(zhǔn) (6)改造前、后爐內(nèi)生物質(zhì)燃燒機(jī)分級布置情況見圖3。 3低氮燃燒改造后的調(diào)試 在低氮燃燒改遣項目中.后期調(diào)試工作是決定最終實(shí)際排放效果是否達(dá)標(biāo)的關(guān)鍵因素之一.本文以改造前劃線試驗(yàn)為基礎(chǔ),按標(biāo)準(zhǔn)GB10148-1988《電站鍋爐性畿試驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行鍋爐燃燒調(diào)整試驗(yàn),以期找出該型鍋爐運(yùn)行方式,實(shí)現(xiàn)低氮排放目標(biāo)。 同時,為考核該型鍋爐改造后排放性能,本文結(jié)合電廠日常生產(chǎn)實(shí)際需求,確定鍋爐負(fù)荷210 t/h(80%負(fù)荷)及250 t/h(95%負(fù)荷)作為性能考核工況.具體試驗(yàn)情況詳述如下. 3.1 劃線試驗(yàn) 劃線試驗(yàn)是低氮燃燒改造前必不可少的技術(shù)環(huán)節(jié),通過劃線試驗(yàn),摸清該型鍋爐實(shí)際運(yùn)行狀況,為確定改造后各項指標(biāo)保證值奠定基礎(chǔ)。試驗(yàn)要求保持鍋爐運(yùn)行狀態(tài)穩(wěn)定,基本維持在考核負(fù)荷附近。 具體方案如下: 采用等截面網(wǎng)格法在上級省煤器的出口進(jìn)行煙氣取樣.經(jīng)混合器混合后送到煙氣分析儀進(jìn)行分析.借以測量該處NO、0:濃度分布。空氣預(yù)熱器進(jìn)口溫度和排煙溫度用網(wǎng)格法進(jìn)行測量.在靜電除塵器入口前煙道采集飛灰:同時,爐渣在撈渣機(jī)出口取樣。鍋爐的效率用反平衡法進(jìn)行計算.N0的濃度折算為節(jié)能與環(huán)保:低氦燃燒改造技術(shù)在中小型煤粉鍋爐中的應(yīng)用0,=6%條件下的濃度。劃線試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表4。表4劃線試驗(yàn)數(shù)據(jù) 由此可見,該型鍋爐改造前NO。排放量較高,約為732~809 mg/m3。 3.2風(fēng)箱與爐膛壓差對NO。排放量的影響 風(fēng)箱與爐膛壓差是鍋爐燃燒狀態(tài)調(diào)整的重要參考指標(biāo),其實(shí)際表征的是二次風(fēng)速對鍋爐燃燒性能的影響。本文試驗(yàn)保持鍋爐負(fù)荷、配風(fēng)方式、氧量、制粉系統(tǒng)運(yùn)行方式均穩(wěn)定不變.通過改變二次風(fēng)箱與爐膛壓差△P來考察其對鍋爐NO。排放量的影響。試驗(yàn)結(jié)果詳見圖4、圖5。 如圖5所示,在鍋爐負(fù)荷250 t/h時,鍋爐NO.排放量隨著二次風(fēng)箱與爐膛壓差A(yù)P增大而逐漸降低,當(dāng)壓差超過1 800 Pa后,NO。排放量變化趨緩。 由此找們可以推斷,在鍋爐負(fù)荷一定的情況下.鍋爐NOx排放量隨壓差A(yù)P增大而降低是由于此時送入爐膛的二次風(fēng)風(fēng)速隨之增加,而二次風(fēng)速的提高.使其獲得了較大動量.導(dǎo)致入爐后二次風(fēng)與一次風(fēng)混合推遲,進(jìn)而使一次風(fēng)所攜帶的煤粉在弱氧化性氣氛下燃燒,這樣燃燒所產(chǎn)生的N0,得到一定抑制,因此N0,排量降低。需要指出的是,當(dāng)壓差A(yù)P增大到一定程度后.雖然入爐二次風(fēng)風(fēng)速仍有提高.但此時其延遲混合的效果因二次風(fēng)的偏置而有所減弱,故NO,變化趨于平緩:當(dāng)壓差A(yù)P比較低時,二次風(fēng)速比較低,剛性也比較弱.二次風(fēng)很快就與一風(fēng)混合,在煤燃燒初始階段,大部分的揮發(fā)分氮(氣相氮化合物)隨煤中其它揮發(fā)物一起釋放出來,形成中間產(chǎn)物,如NH。,CH和HCN,在氧氣存在條件下,這些中間產(chǎn)物會進(jìn)一步氧化成NO,,使燃料型NO。的生成量增大,從而使總的NO,排放量增大[8】。 3.3 氧量對NOx排放量影響 從圖中以看出,隨著0,含量的增加,鍋爐的NO,排放量也在增加.特別是當(dāng)系統(tǒng)單磨運(yùn)行時.鍋爐NO。排放量隨0,變化較,平均0,每變化1%,NO。排放量約變化42.3~50.2 m3/mg,這主要是因?yàn)殡S著0,的增加,爐內(nèi)燃燒區(qū)域的供氧量加強(qiáng),燃燒強(qiáng)度隨之增強(qiáng),使?fàn)t膛火焰溫度升高,熱力型NO、的生成量增大。另外,燃燒區(qū)域氧濃度增加,為燃料中的氮化合物燃燒時的熱分解產(chǎn)物進(jìn)一步氧化成N0。提供了條件,從而使燃料型N0。的生成量也增加,因此總的NO,排放量增加。而當(dāng)系統(tǒng)雙磨運(yùn)行時,需注意到在0,增加到一定程度以后.NO.T排放量的增加漸趨平緩,平均02每變化1%,NO。排量約變化10.7~21.8 m3/mg。這是由于雙磨運(yùn)行時,系統(tǒng)制粉風(fēng)量大,故爐內(nèi)0,水平較高,當(dāng)0,進(jìn)一步增大時,送入鍋爐的過大風(fēng)量造成燃燒區(qū)域的火焰溫度降低.從而使熱力型NO,的生成量減少,因此總的NO,排放量的增加趨勢平緩。根據(jù)有關(guān)文獻(xiàn)[9],若此時0,進(jìn)一步增大,NO,的生成量還可能會有降低的趨勢。 3.4鍋爐配風(fēng)方式對NOy排放量的影響 鍋爐燃燒系統(tǒng)四角分別增設(shè)兩層SOFA生物質(zhì)燃燒機(jī)后.爐內(nèi)醌風(fēng)方式較改造前發(fā)生較大變化.其對鍋爐燃燒后NO,排放量影響如表5所示。 由此可見.在鍋爐負(fù)荷210 t/h和250 t/h時.采用倒三角型配風(fēng)方式鍋爐NOx排放量.此時上下兩層SOFA風(fēng)開度,使得鍋爐燃燼風(fēng)率占入爐總風(fēng)量的20%左右,同時各層二次風(fēng)自下往上逐漸開大.使?fàn)t內(nèi)燃燒后期所需要的氧氣漸次混入,從而實(shí)現(xiàn)分級燃燒.此外.在爐膛主燃區(qū)形成暫時缺氧的還原性氣氛,且該區(qū)域溫度水平較低,這都有利于NO。排放量的降低。而隨著二次風(fēng)依次送入,煙氣中可燃物繼續(xù)燃蟯所需的氧氣得到有效補(bǔ)充.從而使得飛灰可燃物水平較低.約為3.71%~3.76%。但由于爐膛底部送入的二次風(fēng)較少.對下一次風(fēng)火炬托舉能力不足.致使底渣可燃物高達(dá)8.54%~10.4%. 采用正三角配風(fēng)方式時,SOFA風(fēng)開度較。罅慷物L(fēng)從爐膛底部送入,雖然此時底層二次風(fēng)對燃區(qū)火球托舉能力強(qiáng),使底渣可燃物較低,但是由于在主燃區(qū)形成富氧環(huán)境.這一方面造成主燃區(qū)溫度水平較高,熱力型NO,產(chǎn)生較多:另一方面,爐內(nèi)煤粉燃燒后產(chǎn)生的大量中間產(chǎn)物被富余的氧氣進(jìn)一步氧化成NO。,使燃料型NO。也大大增加,從而使總的NOy排放量增加,此時N0。水平。 采用縮腰型配風(fēng)方式時.爐膛底部二次風(fēng)和頂部SOFA風(fēng)開大,中部二次風(fēng)關(guān)小。這樣,在底部對爐內(nèi)火焰托舉能力充足.有利于減少底渣可燃物含量.同時爐膛中部形成還原性氣氛.使得底部一次燃燒所產(chǎn)生的NOy中間產(chǎn)物隨煙氣沿爐膛上升時得到還原.最終在頂部SOFA后期補(bǔ)入的氧氣作用下,煙氣中可燃物得到充分燃燒.使得飛灰含碳降低.因此,在保證NO。排放較低的情況下,飛灰及底渣可燃物均得到有效控制。 3.5 制粉系統(tǒng)運(yùn)行方式對N0.排放量的影響 有關(guān)研究表明[10-12].在中信式制粉系統(tǒng)中.制粉系統(tǒng)運(yùn)行方式對鍋爐NO,排放量具有顯著影響。 從圖4~圖7來看,在相同工況下,單磨運(yùn)行較雙磨運(yùn)行時NO。排放量明顯降低,約減少12%。這主要是因?yàn)橹品巯到y(tǒng)中磨煤機(jī)的啟停引起了制粉系統(tǒng)中干燥乏氣.即三次風(fēng)量的增減.進(jìn)而影響鍋爐燃燒后NO,的排量。需要指出,三次風(fēng)含10%~15%左右細(xì)粉,且含濕率較高,溫度較低,雖然入爐后使鍋爐燃燼區(qū)溫度降低,使得熱力型N0。有所降低,但其本身因強(qiáng)氧化性氣氛,使入爐細(xì)粉燃燒后大量產(chǎn)生燃料型N0,,從而使總NO,排放量增加。因此,在大量裝備中儲式制粉系統(tǒng)的中小型煤粉鍋爐中,應(yīng)優(yōu)化制粉系統(tǒng)運(yùn)行方式.提高單磨運(yùn)行小時數(shù).以便減少三次風(fēng)量,進(jìn)而降低N0。排放水平。 4結(jié)論 本文針對中小型煤粉鍋爐結(jié)構(gòu)特點(diǎn).將分級燃燒技術(shù)應(yīng)用于266 t/h容量煤粉爐低氮燃燒改造中,其改造方案及試驗(yàn)過程均有一定借鑒意義,具體如下: (1)采用WR型低氮生物質(zhì)燃燒機(jī)且配合分離式火上風(fēng).可在爐內(nèi)有效建立起主燃區(qū)、還原階段及燃燼區(qū),實(shí)現(xiàn)空氣分級,降低NO,排量。 (2)通過燃燒調(diào)整試驗(yàn),優(yōu)化爐內(nèi)燃燒,在負(fù)荷47節(jié)能與環(huán)保:低氦燃燒改造技術(shù)在中小型煤粉鍋爐中的應(yīng)用一定的情況下.采用縮腰型配風(fēng)方式,保持爐膛與二次風(fēng)箱壓差在1 500~1 800 Pa左右.爐膛出口氧量維持3.5%左右.并采用縮腰型配風(fēng)方式.可使該爐在單磨運(yùn)行下,NO,排放量降低至346.4 mg/m3;而在雙磨運(yùn)行下,NO。排放量降低至387.4 mg/m3。 (3)改造后,在鍋爐出力250 t/h和210 t/h時,NO。排放量由較改造前732~809 mg/m3降低為354.5~379.3mg/m3(該值為單雙磨運(yùn)行平均值),降幅可達(dá)53.1%.居國內(nèi)前列. |
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