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    機械回旋臂振動時效處理實驗
    發(fā)布者:濟南九工機電設備有限公司  發(fā)布時間:2024-01-04 15:23:27

    近二十年來,振動時效消除應力技術的研究和應用,在我國取得了飛速的發(fā)展。在此期

    間,經國內許多單位的共同努力,在振動時效機理、振動時效工藝技術和振動時效應用方面,取

    得了突破性的成果,制定了我國部關于振動時效方面的國家行業(yè)標準“中華人民共

    和國機械行業(yè)標準JBT5926-2005”,指導了該項技術的應用和設備的生產,推動了振動時效

    技術在機械行業(yè)的廣泛應用。

    振動時效處理的關鍵在于消除或均化金屬構件殘余應力,而殘余應力對于焊接構件疲勞

    壽命的影響是嚴重的,這已在近十年來得到*。因此作為以消除殘余應力為主要目的

    的振動時效技術,*可以用來提高焊接構件的疲勞壽命。

    國內外大量研究資料表明,振動時效對焊接結構件的根本作用在于“消除”殘余應

    。因此國外將其稱做“振動消除應力”。焊接結構件殘余應力分布極其不均,應力剃度

    相當大,而振動時效設備一個大的特點就是使高殘余應力下降,使應力分布均化,因此振

    動時效設備在“消除”焊接結構殘余應力上效果十分明顯。同時,由于殘余應力的“消除”,

    振動時效還可以有效地延緩斷裂裂紋的產生和降低應力腐蝕開裂

    回轉臂是連鑄機上的主要部件。上海重礦連鑄技術工程有限公司生產的回轉臂主要

    部分是復雜板焊接梁,其結構如圖1。焊后有較高的焊接殘余應力,由此引起焊后工件

    形。一般焊接時為滿足圖紙尺寸要求,加一些工藝板,控制工件尺寸焊接后必須進行

    去應力,去應

    工藝板,合適的去應力工藝可以保證工件不變形,般去應力采

    用熱處理工藝,這種方法耗資高、工期長。經研究,此次采用振動消除應力工藝,實驗

    證明,振動后去除工藝板,*了工件尺寸要求,效果良好

    二、振動時效工藝實驗

    振動時效:根據(jù)工件的結構特點,采用四點支撐,激振點在A處,拾振點選在B

    處,具體位置見圖1。振動時效設備有良好的使用性能,并可在振動時效的同時繪制幅頻

    曲線,可觀察振動效果,其曲線如圖2

    2.殘余應力測試:為觀察振動時效效果,在振動時效后選主要焊縫處18點用盲孔松弛

    法測試了殘余應力,測點位置標在圖1。振動時效設備因為工期緊張,此次沒有測試焊前的殘余應力

    根據(jù)以往其它單位的數(shù)據(jù)做參考,這種材料焊后焊縫中心殘余應力,以σ1在190MPa左

    右,這樣就可以計算工件振后大的主應力的下降率。測試的振后的殘余應力結果列在

    三、結果分析

    1.振動時效設備振后去除工藝板,工件沒有變形,說明振動時效效果良好;

    的焊縫比較復雜,可能出現(xiàn)低應力,甚至出現(xiàn)壓應力,如17、18點的數(shù)據(jù)

    表1中除去3、6、17、18點,取14點的平均值94MPa,用190MPa計算工件振

    后a1,下降率為51%是一個很好的效果

    四、結論

    綜上所論,首先振動時效滿足了工件尺寸要求,其次振后殘余應力大主應力平均

    下降可達51%,大大滿足了JB/T5926-2005標準要求。說明回轉臂一類工件采用振動時效是可行的。

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