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    電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)為液體管道公司項(xiàng)目節(jié)約了大量的成本
    發(fā)布者:上海自動化儀表有限公司商城  發(fā)布時間:2021-01-04 11:14:30

         中國一家主要的液體管道公司改造了其現(xiàn)有的一條成品油管道。該管道為該路線上的許多發(fā)展中城市以及兩個軍事基地提供了主要的汽油,噴氣和柴油供應(yīng)。該項(xiàng)目旨在提高吞吐量和可靠性。

        用于生產(chǎn)線的現(xiàn)有控制閥是球型,減速口,舊式節(jié)流執(zhí)行機(jī)構(gòu)已經(jīng)過時。這些執(zhí)行機(jī)構(gòu)由于部件可用性而難以維護(hù),并且易于發(fā)生外部液壓泄漏。如果液壓油到達(dá)地面,這種泄漏將成為現(xiàn)場可記錄的事故。在改造項(xiàng)目的早期做出決定,為整個項(xiàng)目購買新的控制閥和執(zhí)行機(jī)構(gòu)。本文詳細(xì)介紹了上海自動化儀表有限公司采用電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)為液體管道公司項(xiàng)目提供解決方案。     應(yīng)用     控制閥所需的應(yīng)用包括泵的背壓控制,站入口壓力控制(由于某些站之間的高度變化而需要)和罐輸送壓力控制。這些應(yīng)用被確定為失效,最后作為執(zhí)行機(jī)構(gòu)的期望失效動作(4-20mA DC控制信號的損失或功率損失)。行程時間要求為每英寸控制閥標(biāo)稱孔徑3-5秒。選擇的控制閥對于較小的球閥,其所需的運(yùn)行扭矩范圍為52,000英寸 - 磅(in-lbs)(5,875 Nm),對于較大的嚴(yán)重工作球閥,其需要超過115,000英寸 - 磅(12,993 Nm)。     技術(shù)考慮     項(xiàng)目團(tuán)隊考慮了兩種不同類型的驅(qū)動技術(shù):現(xiàn)代節(jié)流執(zhí)行機(jī)構(gòu)和電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)。因?yàn)樗鼈冊谶^去使用,所以項(xiàng)目團(tuán)隊最初傾向于使用電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)。然而,基于所需的電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)的數(shù)量和由此產(chǎn)生的成本節(jié)省,電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)被選擇并從上海自動化儀表有限公司訂購。     安裝和啟動     現(xiàn)場電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)的初始安裝和設(shè)置順利進(jìn)行,部分原因是現(xiàn)場技術(shù)人員已熟悉該技術(shù) - 多個電動閥(MOV)已在同一管道上下安裝。除了4-20 mA DC控制(與離散開/關(guān)控制信號相反)之外,標(biāo)準(zhǔn)MOV和電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)之間的連接是相同的。     在管道啟動之前,一切都運(yùn)行順暢。在啟動幾周后,電機(jī)熱量開始在一半的執(zhí)行機(jī)構(gòu)上跳閘。由于這不是一個理想的結(jié)果,因此開始進(jìn)行調(diào)查。     啟動發(fā)現(xiàn)     執(zhí)行機(jī)構(gòu)跳閘電機(jī)熱量的設(shè)定值在一小時內(nèi)變化超過3,600次(執(zhí)行機(jī)構(gòu)額定值的兩倍)。這是由于幾個因素,包括:     比例 - 積分 - 微分(PID)控制方案     管道系統(tǒng)響應(yīng)時間     使用嚴(yán)重的服務(wù)控制閥的特殊性     控制系統(tǒng)的初始設(shè)置是每20毫秒需要時監(jiān)控和更改設(shè)定值。電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)無法跟上設(shè)定值的變化,這意味著執(zhí)行機(jī)構(gòu)不斷尋找其設(shè)定值,從而導(dǎo)致過熱。 電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)為液體管道公司項(xiàng)目節(jié)約了大量的成本     由于泵站之間的距離超過100英里,因此管道需要時間來穩(wěn)定過程變化。控制方案必須考慮這一現(xiàn)實(shí)。客戶收集數(shù)據(jù)點(diǎn)并確定不同管道運(yùn)行的過程需要4-7秒,以使管道從設(shè)定點(diǎn)變化穩(wěn)定(在圖1中稱為DT)。一旦控制閥發(fā)生設(shè)定值變化,管道就會像小的階躍變化那樣在降級的正弦波上作出反應(yīng),幅度為3-6 psig。     使用的嚴(yán)重服務(wù)控制閥的特殊雙曲線性質(zhì)也提出了PID挑戰(zhàn)。     比較了雙曲線Cv曲線與等百分比(EQ%)曲線和線性曲線。   線性曲線     考慮到新發(fā)現(xiàn)的信息,確定了控制方案中的變化。第一個變化涉及進(jìn)行100次原始壓力掃描并在確定的DT時間段內(nèi)對它們求平均值。這個新的時間加權(quán)和平均壓力讀數(shù)用于確定管道是否在其所需的壓力設(shè)定點(diǎn)內(nèi)運(yùn)行。     第二個變化是對雙曲線控制閥施加軟件行程限制,以保持閥門運(yùn)動實(shí)際上對過程壓力產(chǎn)生影響的范圍(圖3)。     控制方案的最后一個挑戰(zhàn)是站點(diǎn)出口以最大允許工作壓力(MAWP)運(yùn)行。每14.7 psi的壓力消耗相當(dāng)于管道成本的8%。     為了保持管道的設(shè)計參數(shù),我們決定當(dāng)工作站的出口達(dá)到MAWP時,控制系統(tǒng)會將控制閥設(shè)定值降低到低于MAWP 2 psig(圖4)。 結(jié)果     PID控制方案的改變意味著管道操作員可以在壓力控制上以0.5%的精度運(yùn)行管道,這遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于舊式節(jié)流執(zhí)行機(jī)構(gòu)。該過程從每小時3,600次設(shè)定值變化變?yōu)?0次,從而消除了執(zhí)行機(jī)構(gòu)的過熱。同時,迄今為止,執(zhí)行機(jī)構(gòu)的維護(hù)更具成本效益,幾乎消失。     鑒于在第一個項(xiàng)目中實(shí)現(xiàn)了成本節(jié)約和性能,電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)已成為參與此案例研究的管道公司的新標(biāo)準(zhǔn)。     結(jié)論:     上海自動化儀表有限公司的電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)是許多成功的過程控制環(huán)境的一部分。如果使用得當(dāng),并且在失效時可以接受失效電源,電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)可以為新項(xiàng)目節(jié)省大量成本。相關(guān)產(chǎn)品推薦: 磁性翻板液位計流量計、 智能雷達(dá)物位計、 一體式孔板流量計、 熱電偶、 智能電磁流量計、 智能壓力變送器、 磁翻板液位計渦街流量計、
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