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    發(fā)布者:  發(fā)布時間:2017-03-29 13:39:34

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    (2)注意挖掘機(jī)工作裝置初始位置的設(shè)定,不論是程序上還是實際實驗臺,在進(jìn)行一次新的挖掘的時候都要進(jìn)行初始位置設(shè)定。(3)在進(jìn)行控制實驗的整個過程中,要保持動臂回路、4桿回路的手動換向閥是完全打開的。(4)在進(jìn)行挖掘機(jī)操縱的時候,要時刻注意動臂的轉(zhuǎn)角范圍,一旦超過則動臂會反向傾倒,不僅會砸壞實驗臺,而且可能造成人員危險。(5)在完成實驗后,要將工作裝置各缸回縮,將動臂放下,但注意不要絕對完全回縮,以免下次用的時候發(fā)生油缸抱死的現(xiàn)象。(6)完成實驗后,首先給電液比例放大器斷電,之后是光電編碼器斷電,最后變頻器停止工作,關(guān)閉所有電源開關(guān)。

    日本的相關(guān)學(xué)者運用機(jī)器人技術(shù)與計算機(jī)信息技術(shù),改造現(xiàn)有的液壓挖掘機(jī),使之滿足自主挖掘功能,并且通過相應(yīng)的角度、方向、激光、視覺等傳感器,使挖掘機(jī)能更好的實時監(jiān)測自身的位姿,向著預(yù)定的挖掘軌跡挖掘24;目前,日本的挖掘機(jī)研究人員已經(jīng)開始研究外部挖掘條件對控制系統(tǒng)的相關(guān)影響,進(jìn)一步設(shè)計開發(fā)適應(yīng)于各種挖掘土壤的挖掘機(jī)25;日本的Eugeniusz等人針對挖掘地面高度,研制了一套挖掘機(jī)控制系統(tǒng),使挖掘機(jī)能夠針對不同高度的地面實現(xiàn)準(zhǔn)確的自動挖掘26。韓國的研究人員以一種新的控制算法一延遲算法為基礎(chǔ),展開了相關(guān)的挖掘機(jī)直線挖掘軌跡控制實驗,取得了十分顯著的效果,不僅挖掘速度達(dá)到了熟練操縱人員方可達(dá)到的05m/s,而且,挖掘精度更是控制在了30mm以內(nèi),這是人工操作所達(dá)不到的,實驗結(jié)果表明,這種控制算法很好的克制了液壓系統(tǒng)非線性強(qiáng)的缺點”;在此基礎(chǔ)之上,研究人員又在大型挖掘機(jī)上試驗了一種新的TDCSA控制算法,實驗軌跡誤差在+40mm以內(nèi),效果很好28。

    其中,在1V—6V區(qū)間內(nèi),斗桿電液比例閥特性響應(yīng)效果較好,幾乎是呈線性關(guān)系的,在6V~I(xiàn)OV區(qū)間內(nèi),特性曲線斜率變小,但仍然可用;相對而言,動臂電液比例閥工作特性要稍差一些,在IV—4V區(qū)間內(nèi),響應(yīng)效果好,但在4V—IOV區(qū)間內(nèi),轉(zhuǎn)角增量以極其微小的斜率上升,幾乎為一條水平直線。由實驗結(jié)果可得,在實際的空載挖掘工作過程中,動臂電液比例閥、斗桿電液比例閥的理想控制電壓應(yīng)分別在IV~4V、1V~IOV醫(yī)間內(nèi)。4222輕載挖掘下的電液比例閥特性實驗結(jié)果及分析輕載荷挖掘的情況下,在電壓為OIOV區(qū)間內(nèi),依次進(jìn)行挖掘?qū)嶒,取有效實驗?shù)據(jù)進(jìn)行實驗處理,得到控制電壓與動臂、斗桿轉(zhuǎn)角增量的關(guān)系曲線圖,如圖48所示。在輕載的情況下,動臂、斗桿電液比例閥的特性較空載情況下都有顯著性的改變,在OV電壓下,電液比例閥都不能很好的鎖死,斗桿電液比例閥在哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位論文IV~3V、8V~I(xiàn)OV區(qū)域內(nèi),響應(yīng)效果較好,相對于空載情況下的IV~I(xiàn)OV差了很多;而動臂電液比例閥只在3V—5V響應(yīng)較好,在其余區(qū)間內(nèi),幾乎呈現(xiàn)飽和狀態(tài),與空載情況下的IV~4V也有一定差距。

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    對于斗桿液壓缸與鏟斗液壓缸,1~5s為挖掘時間,隨著挖掘深度的增加,挖掘阻力增大,倆油缸受力都在增大,挖掘阻力達(dá)到最大時,油缸受力也達(dá)到最大值,之后隨著挖掘過程的結(jié)束,受力逐漸減小:從Ss開始,進(jìn)入抬臂回轉(zhuǎn)階段,受物料重力的影響,斗桿與鏟斗油缸受力分別保持在12kN與05kN左右;103s哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位論文由圖210可知,挖掘機(jī)鏟斗斗尖的位移變化情況符合實際情況。挖掘機(jī)從O一68s的時間是到停機(jī)點準(zhǔn)備、挖掘和動臂提升時間,在此期間,鏟斗斗尖在XY平面內(nèi)運動,所以鏟斗斗尖Z方向上的位移保持不變;從68s開始,挖掘機(jī)進(jìn)入回轉(zhuǎn)抬臂階段,鏟斗斗尖在X方向、Y方向和Z方向的位移都是在不斷變化的。在回轉(zhuǎn)抬臂過程結(jié)束后,開始卸載,卸載階段并不涉及到橫向挖掘運動,鏟斗斗齒在X方向的位移為一條直線,卸載完成后,動臂有個提升到最高點的過程,鏟斗斗尖在Y方向位移也增大到最高點,相應(yīng)的在Z方向上的位移略降一些,之后開始降臂回轉(zhuǎn),返回到挖掘工作點,在此過程中,鏟斗斗尖在空間范圍內(nèi)運動,各個方向的位移都在減小。

    島嘲真將24小節(jié)中得到的液壓挖掘機(jī)虛擬樣機(jī)工作裝置按直線挖掘時的理論轉(zhuǎn)角曲線在MATLAB中擬合,可以得到在給定軌跡的條件下動臂轉(zhuǎn)角和斗桿轉(zhuǎn)角的變化函數(shù)。分別將其導(dǎo)入到MATLAB/Simulink中的控制模型輸入的DB1和DGI中,其控制模型如圖36所示。DB輸出為動臂轉(zhuǎn)角,反饋到前向通道,與理論輸入作哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位論文Imax線圈輸入電流最大值(A)。實驗室現(xiàn)有的液壓挖掘機(jī)實驗臺上應(yīng)用的是2FRE6A20B/IOQM型二通比例調(diào)速閥,其時間系數(shù)f005,額定流量為25Umin,電磁線圈最大輸入電流為1放大器傳遞函數(shù)的求取可以近似看成比例環(huán)節(jié),本課題挖掘機(jī)實驗臺采用的放大器是VT50IOBS20型電液比例控制器。

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