一臺VOLVO-EC360型挖掘機,當(dāng)工作時間達到3000h時,開始時出現(xiàn)上部轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)時制動失靈,使回轉(zhuǎn)不能及時停止;后又繼續(xù)工作了2h,上述故障現(xiàn)象越來越嚴(yán)重。在進行檢查時發(fā)現(xiàn):轉(zhuǎn)臺在快速回轉(zhuǎn)之后不能馬上停住,而要向相同的方向回轉(zhuǎn)一段行程后才能停止回轉(zhuǎn);轉(zhuǎn)臺在慢速回轉(zhuǎn)時,要向相反的方向緩慢旋轉(zhuǎn)90°以上后才能停住。
1.故障分析
從該故障現(xiàn)象上看,主要是制動力不足引起的。造成制動力不足有以下幾個原因,于是對其進行了逐項排查。
(1)制動片磨損,彈簧力不足【派克大流量濾芯929801油水分離濾芯
將機器停在斜坡上,使上部轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)到與斜坡成垂直的狀態(tài),關(guān)閉發(fā)動機,此時轉(zhuǎn)臺未因重力的作用向低的一邊回轉(zhuǎn);將制動控制閥PG處的油路截止,啟動發(fā)動機,操作先導(dǎo)閥,此時轉(zhuǎn)臺無法回轉(zhuǎn)。上述狀況說明,制動片及彈簧沒有問題。
(2)因其他部位存在磨損泄漏,停止操作先導(dǎo)閥后,SH(A12)端仍有壓力油進入
先導(dǎo)閥回位不正確或回位不及時;或換向閥6磨損,使主泵壓力油由磨損間隙通過PAs(或PBs)進入先導(dǎo)油路中,通過梭閥3、4進入SH(A12)管路;其他部位有泄漏,壓力油由的AM、A1、A13、Psp等處進入SH(A12),使制動控制閥不回位,一直處于和制動活塞接通的狀態(tài),而PG壓力油卻仍源源不斷地進入制動活塞腔內(nèi),導(dǎo)致制動片11分離,不能起到制動的作用。
1.過濾精度:1~100μm 過濾比:X≧100
2.工作壓力:(MAX)21Mpa
3. 工作介質(zhì):一般液壓油、磷酸酯液壓油、乳化液、水-乙二醇等PARKER濾芯
4.工作溫度:-30℃~110℃
5.過濾材料:采用優(yōu)質(zhì)的玻璃纖維濾材
6.結(jié)構(gòu)強度:1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa
7.使用范圍:用于液壓、潤滑系統(tǒng)的壓油過濾,用以濾除系統(tǒng)中污染物,保證系統(tǒng)的正常運行
聚酯纖維濾筒性能特點: 1、選用美國、日本等國的合成高強度聚酯長纖維非織造布材料,其纖維呈光滑的管狀,纖維相互交叉,開孔更小,分布更均勻,具有良好的過濾性能。 2、聚酯長纖維濾料的應(yīng)用,使濾筒不僅具有較好的耐酸堿性能,過濾效率更高,運行阻力小,與傳統(tǒng)的濾材相比,其具有不可比擬的耐磨性能和高強度、耐破度,脈沖反吹及其它方式更易清灰,而且可用水反復(fù)清洗,而不損傷濾材,延長使用壽命。 3、堅韌耐用的聚酯濾材與防腐鋼板網(wǎng)支撐結(jié)構(gòu)結(jié)合而成,新型敞開式折折設(shè)計增加了有效過濾面積且可以使氣流恒定無障礙地通過表面。 4、與傳統(tǒng)的濾袋相比,其過濾面積增加二至三倍,降低了壓降,提高了過濾效率,延長了使用壽命。 可按客戶要求加工定做生產(chǎn)! 注:接受來樣定做,非標(biāo)定制! ∮梢陨系姆治龊捅O(jiān)測得知,應(yīng)將故障排查的重點放在回轉(zhuǎn)馬達上。
2.故障排除
通過對回轉(zhuǎn)馬達A(BH)和B(LH)兩處的壓力檢測得知,該回轉(zhuǎn)馬達旋轉(zhuǎn)的初期壓力必須達到16MPa時轉(zhuǎn)臺才能開始回轉(zhuǎn),說明回轉(zhuǎn)阻力過大;將挖斗置于地上,操作先導(dǎo)閥,測得的最大壓力值僅為20MPa,與標(biāo)準(zhǔn)值26MPa相差較大。
當(dāng)拆下排放濾芯7時,發(fā)現(xiàn)濾芯上有很多金屬屑,斷定為回轉(zhuǎn)馬達磨損所致。于是,解體回轉(zhuǎn)馬達,發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部有大量的金屬屑,配流盤表面有拉傷的痕跡,配流盤后的密封圈已被擠出,柱塞滑靴表面、斜盤表面及九孔板表面均有明顯的拉傷痕跡,下部軸承表面的金屬也已大量脫落。
經(jīng)測量,磨損后的軸承高度還有29.7mm,而同類軸承的標(biāo)準(zhǔn)高度值僅為29.0mm,因此斷定安裝時使用了不合格的軸承,因軸向安裝過緊使軸承的徑向力過大而造成馬達非正常磨損,被磨下的金屬屑進入了各配合面將其拉傷。
于是,更換標(biāo)準(zhǔn)軸承,并手工研磨了滑靴、配流盤、斜盤和九孔板等;此外,還清洗了管路和液壓油油箱,更換了液壓油濾芯及液壓油。裝復(fù)后試車時,故障已消失。量的金屬屑,配流盤表面有拉傷的痕跡,配流盤后的密封圈已被擠出,柱塞滑靴表面、斜盤表面及九孔板表面均有明顯的拉傷痕跡,下部軸承表面的金屬也已大量脫落。
經(jīng)測量,磨損后的軸承高度還有29.7mm,而同類軸承的標(biāo)準(zhǔn)高度值僅為29.0mm,因此斷定安裝時使用了不合格的軸承,因軸向安裝過緊使軸承的徑向力過大而造成馬達非正常磨損,被磨下的金屬屑進入了各配合面將其拉傷。
于是,更換標(biāo)準(zhǔn)軸承,并手工研磨了滑靴、配流盤、斜盤和九孔板等;此外,還清洗了管路和液壓油油箱,更換了液壓油濾芯及液壓油。裝復(fù)后試車時,故障已消失。