鋼板按軋制分,分熱軋和冷軋。
主要用于制造汽車、拖拉機(jī)中的變速齒輪,內(nèi)燃機(jī)上的凸輪軸、活塞銷等機(jī)器零件。這類零件在工作中遭受強(qiáng)烈的摩擦磨損,同時(shí)又承受較大的交變載荷,特別是沖擊載荷。

當(dāng)前,全球正處于能源革命的浪潮中。作為發(fā)展中的能源大國(guó),更須從發(fā)展和能源安全的戰(zhàn)略高度,順勢(shì)而為,積極推動(dòng)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命。神華集團(tuán)大力實(shí)施清潔能源發(fā)展戰(zhàn)略,探索讓黑色的煤“綠”起來,正是為建設(shè)生態(tài)承擔(dān)的重任。我國(guó)現(xiàn)已成為世界上的能源生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó),形成了煤炭、電力、石油、天然氣、新能源等多元發(fā)展的能源供給體系,經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能源需求得到保障,生產(chǎn)生活用能有了顯著改善。但需要引起足夠重視的是,當(dāng)前仍面臨能源需求總量大、能源供給結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化、能源技術(shù)水平有待提高等挑戰(zhàn)。
2. 性能要求
(1) 表面滲碳層硬度高,以保證優(yōu)異的耐磨性和接觸疲勞抗力,同時(shí)具有適當(dāng)?shù)乃苄院晚g性。
(2) 心部具有高的韌性和足夠高的強(qiáng)度。心部韌性不足時(shí),在沖擊載荷或過載作用下容易斷裂;強(qiáng)度不足時(shí),則較脆的滲碳層易碎裂、剝落。
(3) 有良好的熱處理工藝性能 在高的滲碳溫度(900℃~950℃)下,奧氏體晶粒不易長(zhǎng)大,并有良好的淬透性。
3. 成分特點(diǎn)
(1)低碳:碳含量一般為0.10%~0.25%,使零件心部有足夠的塑性和韌性。
(2) 加入提高淬透性的合金元素:常加入Cr、Ni、Mn、B等。
(3) 加入阻礙奧氏體晶粒長(zhǎng)大的元素:主要加入少量強(qiáng)碳化物形成元素Ti、V、W、Mo等,形成穩(wěn)定的合金碳化物。

2018年底前完成化工企業(yè)的“關(guān)閉一批”工作,2020年完成“轉(zhuǎn)移一批、升級(jí)一批、重組一批”工作。同時(shí),加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),推進(jìn)化工園區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí),打造新材料產(chǎn)業(yè)基地。堅(jiān)決淘汰落后產(chǎn)能,染料(包括顏料)、農(nóng)藥、醫(yī)藥及中間體、涂料、印染助劑等精細(xì)化工生產(chǎn)裝置加快推進(jìn)清潔工藝改造,2018年底前淘汰“三廢”產(chǎn)生量大且無法安全處置或合理利用的生產(chǎn)工藝與裝置。企業(yè)生產(chǎn)裝置長(zhǎng)期停車、技術(shù)工藝落后、裝置重啟存在不可控安全環(huán)保問題的,以及經(jīng)整改仍不達(dá)標(biāo)的;反a頭,一律實(shí)施關(guān)停并轉(zhuǎn)。
4.鋼種及牌號(hào)
20Cr低淬透性合金滲碳鋼。這類鋼的淬透性低,心部強(qiáng)度較低。
20CrMnTi中淬透性合金滲碳鋼。這類鋼淬透性較高、過熱敏感性較小,滲碳過渡層比較均勻,具有良好的機(jī)械性能和工藝性能。
18Cr2Ni4WA和20Cr2Ni4A高淬透性合金滲碳鋼。這類鋼含有較多的Cr、Ni等元素,淬透性很高,且具有很好的韌性和低溫沖擊韌性。
5. 熱處理和組織性能
合金滲碳鋼的熱處理工藝一般都是滲碳后直接淬火,再低溫回火。 熱處理后,表面滲碳層的組織為合金滲碳體+回火馬氏體+少量殘余奧氏體組織,硬度為60HRC~62HRC。心部組織與鋼的淬透性及零件截面尺寸有關(guān),完全淬透時(shí)為低碳回火馬氏體,硬度為40HRC~48HRC;多數(shù)情況下是屈氏體、回火馬氏體和少量鐵素體,硬度為25HRC~40HRC。心部韌性一般都高于700KJ/m2。
河南洛陽610L大梁鋼板市場(chǎng)價(jià)格

圖為發(fā)生泄漏的濃硫酸罐。消防供圖攝8時(shí)40分,“V—1208B”濃硫酸儲(chǔ)存罐周圍的白“霧”終于減弱,當(dāng)突擊隊(duì)員打出“V”型手勢(shì)的一瞬間,其他消防官兵瞬間沸騰了,現(xiàn)場(chǎng)響起長(zhǎng)時(shí)間的掌聲。堵漏成功后,介休市消防大隊(duì)組織企業(yè)方面技術(shù)人員和工作人員,調(diào)來堿性化學(xué)品對(duì)泄漏的濃硫酸實(shí)施了中和處理。全體參戰(zhàn)官兵對(duì)實(shí)施中和處理之后的液體進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)3個(gè)小時(shí)的填埋處理。截至15日14時(shí),企業(yè)方面還在進(jìn)行倒罐作業(yè),濃硫酸泄漏數(shù)量仍待進(jìn)一步。