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    曲軸淬火機控制系統(tǒng)分析與故障處理
    發(fā)布者:yflwzj  發(fā)布時間:2012-08-08 07:58:44
     曲軸淬火機控制系統(tǒng)分析與故障處理
    從美國TOCCO公司引進的曲軸淬火機,用于康明斯曲軸(4B、6B)主軸頸和連桿頸的淬火。淬火變壓器固定在變壓器托架上,感應器夾緊機構(gòu)也安裝在該托架上(圖1)。夾緊油缸由一個二位四通電磁換向閥控制,變壓器托架由電液比例閉環(huán)控制系統(tǒng)控制。

      淬火變壓器托架動作原理:曲軸水平放置于機床夾具里,由夾具頭架驅(qū)動曲軸旋轉(zhuǎn)。在變壓器上安放相應的感應器(有三種感應器),夾緊感應器,變壓器托架下降,使感應器落在相應的軸頸上,啟動加熱,同時曲軸旋轉(zhuǎn)。此時,變壓器托架處于隨動狀態(tài)。加熱時間到,感應器升起,機床夾具驅(qū)動這個工位翻轉(zhuǎn)至淬火液面下進行淬火。由單軸數(shù)控驅(qū)動變壓器托架水平向右移動,加熱工位移到下一個位置。一組桿頸或軸頸淬完以后,更換相應感應器。最后一個位置淬完以后變壓器托架回到零位。

        一、變壓器托架電液比例控制系統(tǒng)

      1.變壓器托架電液比例閉環(huán)控制系統(tǒng)
      如圖2所示,5/3V一P/Q比例伺服閥型號為0811 402 106(德國Bosch公司產(chǎn)),該閥將流量控制和壓力控制結(jié)合于一個閥中。P1→A和P2→B的流量撒于滑閥的開度。泵采用RACINE公司的PSV一PNSO一20HRM一52變量葉片泵,變壓器托架油缸壓力由壓力傳感器檢測。壓力傳感器的信號送往電子壓力控制器(P/Q控制器)。該控制器將實際的壓力值與設(shè)定的壓力值進行比較,如果前者小于后者,則指令閥打開(P1→A),反之則指令閥回流(A→T)。變壓器托架電液比例閉環(huán)控制系統(tǒng)原理圖見圖3,其框圖見圖4。
      德國Bosch公司推出的高性能的用于閉環(huán)控制的比例伺服閥,是一種連續(xù)作用的電液控制閥。由于采用了高響應直流比例電磁鐵和相應的放大器,含內(nèi)置位置檢測電子裝置和反饋閉環(huán),采用零開口四邊滑閥,其輸出穩(wěn)態(tài)特性中無中位死區(qū)。
      圖2中的壓力傳感器,型號為0811 405 537。元件由不銹鋼鍍膜(彈性材料)薄層電阻應變片組成,采用全橋電路,帶溫度補償集成電路與壓力成正比的輸出電壓信號(1~6V),零點和靈敏度由制造商精確調(diào)整好。
     

       安裝時要注意使傳感器盡可能靠近被測點,盡可能垂直安裝,插頭朝下以使閉死容積自動排氣。

    2.P/Q放大器控制比例伺服閥的控制機理(圖3、圖4)  

      5/3V一P/Q比例伺服閥使用的P/Q放大器,它包括一塊母板和一塊子板。母板是一塊含有位置反饋控制的比例閥放大器。子板即 P/Q控制器,是個選配件。子板插在母板上,P/Q放大器作為一個信號組合單元使用。該單元對閉環(huán)控制回路中的壓力和流量進行控制。輸入?yún)?shù)是壓力P和流量Q的給定信號,而反饋值則是實際壓力和閥芯的實際位置。
       比例閥放大器和P/Q控制器組合的功能如下:當P給定>P反饋時,作為流量控制器,即壓力控制不起作用;當P給定<P反饋時,作為壓力調(diào)節(jié)器,并以一限幅器形式對給定Q進行疊加,此時子板傳送P/Q的混合信號到母板,一旦到達給定壓力,限幅器就會根據(jù)實際的監(jiān)控壓力控制閥芯位移的輸入信號,以使P給定一P反饋=0。
      當P給定>P反饋或壓力控制器關(guān)閉后,閥芯位置就與Q給定值相對應。Q給定值范圍為UE=0~士10V。為了實施有效的壓力調(diào)節(jié),光給定P不行,還必須給定Q,一般UE=十10V(最大值)。
      TOCCO淬火機淬火變壓器托架動作過程中有三種工作壓力:上升時的壓力4. 8MPa、下降時的壓力4.4MPa、感應器加熱曲軸時的平衡(隨動)壓力3.3MPa。三種工作壓力由三個對應的指令電位器設(shè)定給定值。上升壓力給定值(電位器1設(shè)定值)為4.34V;下降壓力給定值(電位器2設(shè)定值)為3.35V;平衡壓力給定值(電位器3設(shè)定值)為1.68V數(shù)值通過手動預置設(shè)定,運行時由PLC程序選通。

        二、控制系統(tǒng)存在的主要問題及故障處理方法

      由于控制系統(tǒng)液壓元件及電氣元器件老化,機床一度動利異常,出現(xiàn)在曲軸加熱或淬火工作過程中,淬火變壓器托架油擊壓力不穩(wěn)定,上下無規(guī)律運動而無法淬火,有時又在工作時失去反應,導致感應器損壞。

      1.液壓系統(tǒng)壓力干涉
      感應器裝入變壓器內(nèi)夾緊油缸進行夾緊動作時,變壓器手架瞬間下降后又上升。由于感應器夾緊油缸控制回路與變壓Q油缸控制回路共用一個油源(見圖2),當夾緊油缸動作時,油么壓力瞬間大幅下降,造成比例伺服進口瞬間失壓過大,比例伺月閥來不及關(guān)閉,從而產(chǎn)生變壓器托架瞬間下降故障。
      在系統(tǒng)中加一個單向閥(A—ROD一F原系統(tǒng)中無此閥),解決了原系統(tǒng)中用液控單詞向閥來防止由油源突然失壓過大而產(chǎn)生的壓力干涉問題。

      2.系統(tǒng)壓力不穩(wěn)定
      液壓系統(tǒng)工作過程中,圖2中油源壓力表指針不停地擺動,同時變壓器托架也跟隨振動。由于油箱油溫不高,故油泵內(nèi)泄不大,配油盤沒有問題,只有油泵的調(diào)壓器閥芯錐面磨損,造成系統(tǒng)壓力有規(guī)律地振動。
      拆開油泵調(diào)壓器,上磨床修磨調(diào)壓閥芯,消除閥芯錐面磨損溝槽,故障現(xiàn)象消除。

      3.變壓器油缸壓力不穩(wěn)定
      按下降鈕,使變壓器托架向下動作。托架在下降過程中,有時降到一半或降到下位停不了多長時間就向上運動,有時停在中間,有時停在上位不動,突然又向下運動。造成這種現(xiàn)象,最有可能的原因是P/Q放大器的輸入部分出了故障。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn):電位器組的選通元件出了故障,繼電器插頭與插座之間松動,接觸不良,造成P/Q放大器的輸入指令不穩(wěn)定,更新三套繼電器及插座,故障消除:現(xiàn)已采用EAS、系列小型PLC:來選通比例伺服閥的設(shè)定電壓值,動作更可靠。

      4.變壓器托架抖動
      曲軸在加熱過程中,變壓器托架上下無規(guī)律地振動,有時油缸失壓較大,導致感應器損壞。參見圖3,造成這一現(xiàn)象,最有可能的原因有兩種:①比例放大器受到干擾;②系統(tǒng)反饋元件(即壓力傳感器)出了故障。經(jīng)仔細排查(測量指令電位器設(shè)定值、比例放大器輸入值及壓力傳感器反饋值),發(fā)現(xiàn)壓力P給定信號至P/Q放大器箱之間的信號線,由于老化及受到加熱系統(tǒng)供電線路的干擾,造成輸入P/Q放大器的信號失真及不穩(wěn)定;又由于液壓油含水量較高,壓力傳感器受損,造成反饋信號不正常,與壓力給定值疊加后再輸入P/Q放大器,從而引發(fā)故障。
      更換信號線、壓力傳感器及液壓油;將電控柜與P/Q放大器箱之間的信號線穿在鐵管內(nèi),使信號線屏蔽,提高抗干擾能力實施后,故障消除,系統(tǒng)穩(wěn)定工作。

        三、小結(jié)

      1.5/3V一P/Q比例伺服閥將流量控制和壓力控制結(jié)合于一個閥中,可以實現(xiàn)閉環(huán)壓力控制和開環(huán)流量控制。實現(xiàn)閉環(huán)壓力控制時,為了實施有效的壓力調(diào)節(jié),不但要給定P值,還必須給定Q值。選用比例放大器時,一定要選配一個子板,即選配一個合適的P/Q控制器。而實現(xiàn)流量控制時,則不需配用P/Q控制器。
      2.在電液比例控制系統(tǒng)中,一定要注意信號線的有效屏蔽保護,只有這樣才能使系統(tǒng)正常工作。同時要注意液壓油源的壓力穩(wěn)定性,壓力波動不能太大,否則系統(tǒng)不能正常工作。比例放大器的輸入端信號控制,最好采用可編程序控制器(PLC)控制,而不使用傳統(tǒng)的繼電器控制器。這樣,系統(tǒng)長期工作穩(wěn)定性會大幅提高。
      3.傳感器安裝時盡可能靠近被測點,并注意安裝方向,以便快速、準確地取得測量值。


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